壓濾機濾板變形還能用嗎?
壓濾機濾板變形還能用嗎?
答:壓濾機濾板變形不能用了。
污泥壓濾機濾板變形的原因:
污泥壓濾機濾板的變形也會導(dǎo)致壓力過低,導(dǎo)致濾液喪失,哪些方面可以提高污泥壓濾機的生產(chǎn)效率?任何呆板配置都必要合理的操作和利用以提高其效率。污泥壓濾機是理想的煤漿水處理懲罰配置。影響其運行的因素緊張是進料壓力,濃度,粒度組成和操作水。為了變化壓濾機的事情條件,提高事情效率,我們介紹了漸進式污泥壓濾機事情效率的幾個方面:
1,確保合理的飼料尺寸一些選煤廠利用煤泥離心機或其他配置相助煤泥壓濾機完成煤泥和關(guān)閉水的采取。當(dāng)洗煤體系粗糙時,部門濃縮器的底部料流可以合理地轉(zhuǎn)移到煤泥離心機中,質(zhì)料被采取,離心式離心液返回到壓濾機進料,使粒度大小可以革新。該組合物還改進了壓濾機的事情條件。
2,確保合理水平的污泥壓濾機進料密度理論上,壓濾機的濃度越高越好。濃度越高,壓濾機的循環(huán)越短,處理懲罰體積越大,濾餅的水分越大,濾液的固體含量越低。然而,選煤廠通常將氦濃縮器的底部送到壓濾機。下溢濃度太低會對慢速濃縮器的正常和寧靜操作造成隱患。要是您尋求低流量濃度,大概會導(dǎo)致下蹲。濃縮器被壓碎并影響正常生產(chǎn)。因此,壓濾機的進料濃度應(yīng)連結(jié)在300-500g/L,從而確保壓濾機所需的進料濃度并確保增稠劑的正常運行。要是不過細維護污泥壓濾機的濾板,則只會導(dǎo)致凹槽外貌出現(xiàn)。凹槽通常表明污泥壓濾機受損,必要及時變更板和污泥壓濾機的濾板。因此,我們必要淘汰濾板上凹槽的表面。
3,污泥壓濾機的壓濾機引起的問題是什么?要是濾板開槽,濾板布局不規(guī)矩,壓濾室密封性能差,板框式壓濾機壓力不夠;質(zhì)料很大概粘附在凹槽上,這會增長框架式壓濾機濾板的整理難度;污泥壓濾機濾板的變形也會導(dǎo)致壓力過低,導(dǎo)致濾液喪失。僅僅因為濾板對凹槽的表面有云云不好的影響,我們必要警惕地握住濾板以警備板式壓濾機的凹槽。
使壓濾機濾板變形或破損的原因有哪些?
壓濾機的易損部件有很多,有濾板、濾布、拉板小車、進料閥等等,其中濾布和濾板的損壞是不可避免的,那么下面我們來了解一下濾板破損的原因有哪些。
1、供料不足或供料中含有殘渣時,也會使濾板自身受力過大而變形或損壞;2、當(dāng)進料口的堵塞,濾板與濾板之間沒有了物料,只有液壓系統(tǒng)自身的壓力,濾板由于長時間受壓很容易使其破損或變形;3、濾板沒有清理干凈,會出現(xiàn)泄漏或噴漿現(xiàn)象,出現(xiàn)這一現(xiàn)象,濾板邊緣就會被沖刷出一道一道的小溝來,物料的大量泄漏造成壓力無法升高,泥餅無法形成;4、出口被物料堵塞或啟動時關(guān)閉了供料閥或出閥,壓力不能排出,會使其破損或變形;5、沒有定期對壓濾機進行維護保養(yǎng),使濾板上有殘留物料、入料口堵塞等現(xiàn)象。
所以在使用壓濾機中一定樣注意日?;蚨ㄆ趯簽V機進行維護保養(yǎng),正確的維護保養(yǎng)壓濾機能夠使設(shè)備壽命更長,且過濾效率基本不變。
如何解決壓濾機濾板損壞問題?
1.濾板兩面壓力不平衡引起的損壞:壓濾機工作時,濾板需要承受0.6MPa的壓力。工作正常時,濾板兩面壓力平衡,壓力從小至大逐步升至進料泵出口壓力。工作異常時(可能因出水口堵塞),過濾腔內(nèi)壓力會迅速升高至進料泵出口壓力,而濾板另一面(可能出水口正?;蜻M料不暢)過濾腔內(nèi)壓力逐步上升,這樣濾板兩面形成壓差,造成濾板中部變形,從而損壞濾板。因此,星鑫壓濾機在進料期間,要認真觀察出水口出水情況,如有出水口不出水時,說明可能出水口堵塞,要立即停止進料泵,拉開壓緊板和出水口堵塞或進料不暢的濾板,進行檢查、檢修,待消除故障后再恢復(fù)進料壓濾。
2.濾布破損引起的損壞:濾布是壓濾機的過濾介質(zhì),是阻隔固體顆粒與濾板直接接觸的屏障。濾布一旦破損,工作時濾布與濾板之間就會存留固體顆粒,這些固體顆粒在壓力的作用下,會向濾板出水口聚積,造成出水口全部或部分堵塞。嚴重時造成上述的濾板中部損壞,一般會造成濾板出水口附近,因固體顆粒帶壓,沖刷形成溝槽,破壞了密封面。所以在工作中,要隨時觀察出水口出水情況,卸料過程中,要認真檢查濾布,發(fā)現(xiàn)破損要立即更換,否則就會釀成嚴重后果。
3.進料壓力過高引起的損壞:實際工作中,進料壓力嚴重超過了壓濾機許可進料壓力,造成濾板間跑料和濾布損耗高。問題出在進料泵出口閥門的控制上。壓濾機使用說明書要求,進料時要逐步升高進料壓力。對此,采取全開進料泵出口閥門,并在壓濾機入料管上加裝卸壓管的措施。進料開始時,將卸壓管閥門開大,隨著壓濾腔內(nèi)固體顆粒量的增加,逐步關(guān)閉卸壓管閥門,使進料壓力緩慢上升至0.6MPa后,進入壓濾過程,保持壓力一段時間后,觀察出水口出水減少或成滴時,關(guān)閉給料泵。采取這些措施后,可逐步升高給料壓力,同時解決壓濾機工作壓力過高問題,減少濾布破損,杜*濾板間跑料問題。